HXN3B机车克诺尔制动机试验指导书
第一步
试验前,施加停放制动,确认微机屏停放制动施加显示后,进行制动机试验。
1、依次按压主操作画面:“空气制动--电控制动”。
2、确认制动机正常显示为“600KPa-本务-投入-货运-不补风”。
3、自阀手柄由运转为推至紧急位,列车管压力3秒内迅速降为0KPa。4、制动缸压力上升到200KPa并持续上升至450KPa左右。
5、均衡风缸压力降为0KPa,紧急制动倒计时60秒开始。
6、单阀手柄运转位推至侧缓位,制动缸压力下降至0KPa。
7、松开单阀手柄,制动缸压力恢复。
8、倒计时结束,自阀手柄推向重联位置。
9、列车管、均衡风缸、制动缸压力无变化。
第二步
1、自阀手柄推至运转位,制动显示屏“动力切除”显示消失。
2、均衡风缸、列车管压力9秒内上升至600KPa左右。
3、制动缸压力降为0KPa,充风60秒。
4、自阀手柄推至全制位,均衡风缸压力为430KPa左右。
5、列车管压力、制动缸压力430KPa左右。
6、保压1分钟,列车管压力泄漏不超过10KPa。
7、自阀手柄全制位推至抑制位,各压力显示无变化。
8、自阀手柄推至运转位,均衡风缸、列车管压力为600KPa。
9、制动缸压力下降为0KPa
第三步
1、充满风,自阀手柄由运转位推至初制位。
2、均衡风缸、列车管减压50KPa。
3、单阀手柄由运转位推至侧缓位,制动缸压力下降为0KPa。
4、松开单阀手柄,制动缸压力不回升。
5、自阀手柄由初制位推至重联位,均衡风缸压力降至为0KPa,制动管压力50-85KPa。
6、制动缸压力上升至450KPa左右。
7、自阀手柄由重联位推至运转位,均衡风缸压力恢复至600KPa。
8、列车管压力恢复至600KPa,制动缸压力下降至0KPa。
第四步
1、自阀手柄运转位,单阀手柄阶段制动,制动缸压力阶段上升并能保压。
2、单阀手柄置全制位,制动缸压力上升至300KPa左右。
3、单阀手柄阶段缓解,制动缸压力阶段下降并能保压。
4、单阀手柄置运转位,制动缸压力下降至0KPa。
5、自阀手柄运转位,单阀手柄快速制动置于全制位。
6、制动缸压力2-3秒上升至280KPa,并最终上升至300KPa左右。
7、单阀手柄快速推至运转位,制动缸压力3-5秒内下降到35KPa以下。8、自阀手柄由运转位推至制动位使均衡风缸减压100KPa。
9、列车管减压量为100KPa左右,制动缸压力上升至230-250KPa。
第五步
1、将机车制动机模式转为“600KPa-本务-切除-货运-不补风”。
2、自阀手柄推至全制位,均衡风缸压力减压到430KPa。
3、列车管压力、制动缸压力保持不变。
4、自阀手柄全制位,单阀手柄侧缓,制动缸压力下降为0KPa。
5、松开单阀手柄,制动缸压力不回升。
6、自阀手柄推至运转位,均衡风缸压力上升至600KPa。
7、列车管压力、制动缸压力保持不变。
8、自阀手柄运转位,单阀手柄推至全制位。
9、制动缸压力在2-3秒内上升到280KPa左右最终达到300KPa。
10、单阀手柄推至运转位,制动缸压力在3-5秒内下降到35KPa以下。11、将机车制动机模式转为“600KPa-本务-投入-货运-不补风”。
12、自阀减压100kpa,均衡风缸、制动管降至500kpa,制动缸比例上升。